“不好,直流屏报警,万一跳闸,可能会造成非计划停车。”近日,扬子石化电仪中心塑料电仪车间班长顾炜珺在塑料厂4号循环水331变电所巡检时发现高压开关柜直流屏突发报警,显示“Ⅱ号控制母线绝缘故障”,立即意识到事情的严重性,他一边进行重大事项汇报,一边组织人员排查故障点。
10分钟后,技术员高旭、李淑琴赶到。三人分析了故障特点及其可能存在的风险,一致认为:如不及时排查出故障点,任由事态发展,很可能因回路跳闸,造成设备停运,导致塑料厂装置安全生产受到影响。面对8台高压开关柜,24个回路,几百条线路错综复杂,稍不留神误动作都可能造成严重的后果,要想准确排查出故障点,其难度犹如“大海捞针”“火中取栗”,不仅要有超强的耐心,更需要谨慎操作。
三人制定操作方案、合理分工,顾炜珺负责开关柜操作,高旭负责试验结果确认,李淑琴负责监护。只见顾炜珺小心翼翼解除压板,选择低风险设备入手,先从循环水2号变压器开始试验。各个回路逐一“拉路”,检查、确认故障是否消失,观察是否对设备运行造成影响,尤其是再上电后的检查和确认,环环相扣,慎之又慎,生怕某一个环节出现疏漏,影响生产。时间一分一秒过去,眼看二十多条回路快拉完,故障点还没有找到,紧张的气氛笼罩大家。“沉住气,一定不能着急。”高旭鼓励大家。经过5小时耐心细致的排查,随着故障范围的不断缩小,三人终于在608柜与610柜之间的小母线上锁定故障“元凶”。
工作人员在几百条线路中找到了故障点,随后他们立即对相关设施实施了更换,以最快的速度修复回路,直流系统电压趋于稳定,在装置生产没有受到影响的情况下,塑料厂331变电所恢复了正常运行。