“节日期间,安全环保和疫情防控任务重,巡检、取样、监盘等要比平时更细致,千万不能大意!”10月7日早上8时,长庆石化运行一部一班副班长王主在交接会上叮咛员工井歆。
班会一结束,井歆戴好安全帽、拿上工具和对讲机,直奔常减压装置。
初馏塔塔顶两台湿式空冷共有192个喷嘴,9月初,经过井歆和伙伴们的反复试验改进,这些原本是铜芯的喷嘴全部换成了新型工程塑料螺旋喷嘴,单个清理时间从10分钟缩短为5秒钟。
受冷空气影响,咸阳地区从10月1日起持续降温。冷风中井歆熟练地逐一检查、清理、疏通所有喷嘴,脸上露出了满意的笑容。
湿式空冷是炼油企业广泛应用的冷凝冷却设备,但运行中存在喷嘴易堵塞、管束易结垢两个突出问题,不仅危及安全生产,而且增加维修费用,影响冷却效果和空冷器的使用寿命,给装置平稳运行带来安全隐患。
细心的井歆和同事们在工作中发现,初顶空冷铜芯喷嘴表面的盐垢与管道内杂质有关;装置持续喷水冷却,潮湿环境下青苔滋生,增加了喷嘴的堵塞程度和腐蚀速率。
“堵塞严重时有三分之一的喷嘴需要疏通或更换。”然而,在线清理并不是件容易的事,铜芯喷嘴必须拆下疏通,一个喷嘴从拆卸到回装完毕大约要10分钟,费时费力,即使更换新喷嘴,使用寿命也只有3个月左右。
为了改变这种状况,井歆与运行三班的牛子明等人设计制作了空冷管道泵入口过滤网,改进了疏通工具。同时,大胆提出了改变喷嘴材质、扩大内径,提高喷淋冷却效果的想法。
经过一番试验,他们确定了新型塑料喷嘴的内径和螺纹匝数,更换使用后,空冷冷后温度同比下降5摄氏度,清理频次也从以前每班12小时疏通2次,减少到现在一轮班4天1次。运行一班班长赵武戌说:“这次小尝试,全年可为公司节约用电12万千瓦时,节省材料费用4.74万元。”