李华峰是一名技师,他是茂名石化化工分部橡胶车间聚合三班的一名内操。他为人老实憨厚,平易近人,精通合成装置内、外操全流程操作。
李华峰做事比较低调,总是默默地尽心尽责地把工作做好,也从不主动去报好人好事。有人说:“你处理好问题了,怎么不报好人好事呢?”他笑而答之:“这些都是上班要做的工作,也没什么好报的。”他平淡而有内涵,低调而又有深厚功底实干的人。
一天,李华峰接班时发现回收一线塔进料温度处于低报状态,温度低于85℃就触发报警点。“这一线塔进料温度低报怎么回事?你们有处理过了吗?”李华峰询问交班人员,经询问得知:由于现在处于冬季,天气骤变下降,气温较低,换热器效果差造成TC2161温度长时间低于报警值下限。
李华峰可以说是精制回收的“长老”级员工,接班后,为了不让塔进料温度频繁的报警,减少装置报警上系统。想到了一个解决的办法:通过逐步提高塔系采出压力,这就需要调整进料量与回流量等工艺参数。工艺参数的改变需要得到工艺员的许可才能进行调节,李华峰便拨通了工艺组的电话:“王工,是这样的,一线塔进料温度总是处于报警低报状态?能不能提高塔系侧线采出的压力?……”经过与工艺员的一番研讨,得到工艺组的同意后。李华峰便精心调节塔系各项参数,平稳操作,使TC2161进料温度不再出现低报,大大减少了系统的报警次数。
另外,由于班组人员紧张,内操需要轮岗轮换操作。李华峰在聚合岗位进行投料时发现MR3111A/MR3211A引发温度偏低,发现问题便去寻找根源。于是李华峰便去翻看投料记录纸,一釜一釜的检查,经对比投料记录发现MR3111A/MR3211A引发温度低已连续好几釜了。对聚合反应而言,聚合引发温度偏低会造成聚合反应偏弱,从而致使反应时间会延长,影响出胶时间。影响产品做大产量,若长时间则严重时会造成凝聚无胶可喷,后处理要面临断料停车的风险。
于是李华峰便对MR3111A/MR3211A进行反查,从DCS各加料管的液位入手,一个罐一个罐的检查、计算。均未发现异常后从而判断是聚合釜循环水副线阀开度过大,在冬季气温低的环境中会造成引发温度偏低。
“阿勇,聚合一、二线的循环水副线关小一点,阀位开太大了,引发温度失控了。”华峰马上呼叫外操袁勇对循环水进行调整。通过调整MR3111A/MR3211A循环水TV3140/TV3240副线阀开度使引发温度恢复正常,控制在可控正常的范围,避免了引发温度低影响聚合反应变弱,引起反应不完全,使温度与压力监测不到峰值,影响产品质量的风险。
李华峰用实际行动来落实“1+1=0”理念,精心监盘,遇问题,想事情。用强有力的责任心彰显过硬的技术,值得大家学习和楷模。