1月26日,长岭炼化焦化装置操作员按照要求将除焦设备作业的时间设置从0.187小时调整到0.162小时,启动快速高压水泵,开始新一轮除焦作业。
长岭炼化焦化装置负责将高温渣油生产成液化气、汽柴油和焦炭。在生产过程中,每天需利用高压水泵将除焦水增压至30兆帕,对焦炭塔内的焦炭进行扫射、切割、粉碎,并冲到焦炭产品池,整个过程需要大量的水电。
如何降低运行能耗,又保质保量完成装置除焦作业,管理人员加强对除焦设备及相关运行系统进行优化维护,并将压缩除焦时间,降低水电消耗进行集中攻关。在研究过程中,技术团队发现,除焦设备高压水柱高精准切割容器内的焦炭,是压缩除焦时间的关键。
他们逐一排查影响除焦设备高效作业的各类隐患。焦炭塔钻具系统限位故障,他们联系仪表专业人员对限位触点进行高精度校正。过滤网容易堵塞而导致高压水泵跳闸,他们抽芯清洗,并在保证除焦系统安全的情况下,更换了部分的过滤器。同时,他们要求岗位提前准备充足的除焦水,防止除焦期间除焦水不足,而造成多次补水作业,确保连续精准作业。
经过攻关测试,2020年4月起,他们每清除塔内1米层高的焦炭,作业时间压缩1.5分钟。高压水泵功率为3000千瓦,每月累计清理焦炭层高约600米,9个月共压缩时间130多小时,为装置节约运行成本20万元以上。