6月3日,中原油田石油工程技术研究院组织员工对普光气田D402-3井现场进行溶硫解堵试验,试验后,油压增加约1MPa,油温增加约3℃,日产气量由30.5万方增加至41.2万方,日增气约11万方,取得良好增气效果。
近年来,随着普光气田气藏压力的不断下降,硫沉积堵塞现象逐渐演化为气井采气井口、井筒,造成油温、油压等生产参数异常,严重影响了气井产能。据统计,自2017年以来,大湾402-1H井、大湾402-2H井、大湾402-3井等7口气井井筒硫沉积堵塞特征日渐显现,大湾D402-3和大湾D402-2H井曾一度因为硫沉积堵塞井筒停产。
目前,普光气田大湾区块日产气量接近普光气田主体气量,该区块是普光气田百日攻坚创效行动的主战场之一。但是,7口气井井筒硫沉积堵塞问题一直制约了该区块产量的提高。如何解决安全低成本解决硫沉积难题,成为普光气田科研人员面前的亟待攻关的现实课题。为解决井筒硫沉积堵塞现象,石油工程技术研究院在前期大湾D402-3井筒溶硫施工基础上,优化了溶硫体系的吸附渗透功能,进一步提高了溶硫、溶散效果。同时,该院设计加工了加热保温搅拌罐,以水浴的方式均匀加热溶硫体系,避免了药剂在高温条件下“烫伤”失效的风险,并以较高的温度进行泵注试验,为溶硫速率提供了保证。
为确保溶硫体系与硫堵物质覆盖式接触及接触时间,该院首次采用阶梯式变排量泵注工艺,并配套自动化控制排量装置,为溶硫解堵施工提供了技术保证。
新型低伤害高效井筒溶硫解堵试验的再次成功,为优化井筒溶硫解堵工艺提供了丰富的试验数据,验证了该技术现场应用的实效性,同时,也为普光气田井筒硫沉积堵塞治理提供了技术支撑。
下一步,中原油田石油工程技术研究院将继续在普光气田大湾402-1H井等6口井进行现场试验。该院井筒溶硫解堵技术负责人之一刘青龙说:“普光气田是全国最大的高含硫海相气田,如何安全高效、低成本解决硫沉积堵塞问题是我院苛待解决的问题之一,下步我们将继续加大攻关力度,为全国高含硫气田解决硫沉积堵塞提供强有力的技术支撑。”