“我们针对污水处理过程中淤积的污泥和浮渣开展技术攻关,通过实施精细化管理,以生产工艺清淤代替人工清淤,节省了清淤费用。”8月14日,辽阳石化动力厂项目小组组长王爽说。
在污水处理过程中,污水中携带的污泥和浮渣不断在均质池内淤积,如不能及时处理,将造成均质池内有效容积减少,降低处理污水能力。特别是进入汛期后,一旦进水量增多带出淤泥,将对装置出水合格率造成影响。因此,辽阳石化平均不到两年就需要对这部分淤泥进行人工清理。
为降低人工清淤费用,提高污水处理能力,辽阳石化集中基层科室、车间专业力量和操作骨干,根据装置两个均质池的淤泥厚度、装置工艺流程特性,通过试验运行、持续优化、总结固化,分别研究制定解决方案。攻关小组充分利用均质池内入水深度从浅至深的6台潜水搅拌器,首先开启进水端搅拌器,在运行稳定后,由近及远依次运行下一台,并始终运转。由于深度处理装置直接影响企业外排水水质,攻关小组为此制定了更安全可靠的方案。他们在上游污水处理装置运行平稳时,间歇运行均质池中1到2台搅拌器,根据装置实时运行情况,设定运转时长。通过精细调整和精准控制,均匀地将两个均质池中淤泥带入砂滤系统进行过滤。
据测算,此次清淤攻关共清理淤泥5000吨,在进一步筑牢安全环保工作的基础上,实现降费节支,有力地促进了提质增效措施落实落地。