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重庆钻井:大邑105井氮气钻井再获突破

来源:[互联网]    发布时间:2020-10-15

10月11日,西南石油工程公司重庆钻井分公司70837井队施工的大邑105井钻至井深5254.69米顺利完钻。在该井三开须家河组三段主要目的层,成功采用氮气钻井工艺,进尺132.69米,共钻遇4层油气显示。

成绩的背后,是重庆钻井人紧盯“打成井、全力解放油气层、安全钻完井”目标,以高昂的斗志,精细的管理,精湛的技术,攻坚克难的精神,安全高效完成了施工任务,为甲方提交了一份满意的答卷,彰显了石油工程铁军风采。

多措并举 筑牢安全防线

为确保各项工作有序推进,在氮气钻施工前,成立了决策领导、现场施工指挥、随钻安全监测等七个小组,明确岗位职责。

组织各配合单位制定了详细,操作性强的《施工指南》。借鉴、参考相关井施工经验教训,新8-2井成功经验,结合本井的特点,不断总结从井口风险等五个方面,识别本井施工中存在15项重大风险,针对每一项风险,制定了相应的应急预案。

该队还多次组织开展氮气钻自培,进行全员技术交底。强化应急演练,针对氮气钻中涉及到的4项常规作业和15项应急预案都落实到人,制定了清单化管理,明确安全责任,细化人员分工,明确作业流程。

针对地面、井下及施工中的重大风险,设置了安全监测系统,应对地面、井下及设备的突发情况,为安全施工奠定了基础。

精细施工 破解钻井难题

“目的层裂缝发育,井控风险大;氮气钻井底压力低,页岩夹层多,容易出现地层出水、返吐、井壁失稳等复杂情况;井斜井段较长,钻进时摩阻、扭矩增涨快,位移较大,造成携砂困难,易发生沉砂卡钻……”在提及氮气钻施工风险时,该队钻井技术负责人告诉记者。

在钻井施工中,该队按照《氮气钻施工指南》要求,精心操作,密切注意并记录立压、扭矩、悬重等参数的变化,每钻进3-5米上提钻具划眼二次;井队、录井、气体钻井派专人观察捞砂取样口的岩屑润湿度及返出量,及时判断井下是否出水;加强对排砂管线、旋转控制头等巡查工作;使用手持式探伤检测仪,每3~4小时测量一次排砂四通及排砂管线上容易受冲蚀的部位的厚度。在各协作方的密切配合下,在全体现场工作人员的共同努力下,安全顺利钻至井深5254.69米完钻。

党建融合 助推钻井生产

“一个支部就是一座堡垒,一名党员就是一面旗帜。”该队党支部充分发挥支部堡垒和先锋模范作用,紧扣现场生产,组织开展“我是党员,我先上”行动,在“急难险重”面前,党员总是冲锋在前。

三开氮气钻施工,甲方要求降尘装置使用2-7/8油管连接,压力车打压喷水降尘,由于这种装置加工周期长,使用费用高,在与甲方沟通后,支部组织党员加班加点,自行设计加工氮气钻降尘装置,由油管改为2寸水管,压力车改为80方/小时的供水泵,满足了施工要求。

氮气钻开始做准备后,井队党员干部坚守工作岗位,井队长韦勇妻子生病在家,副井队长魏春雷母亲生病住院,他们都没有回家照顾亲人,只是通过电话安慰,这就是共产党人的初心和使命所在。员工刘智宇正在家里照顾住院亲人,当得知井队氮气钻即将施工,立即赶回井队,投入了忙碌的工作中。正是因为他们以大局为重,舍小家顾大家的无私奉献精神,才确保了施工顺利地进行。

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