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中韩石化:小技改谱写攻坚创效大文章

来源:[互联网]    发布时间:2020-12-11

“如何在大检修有限的时间内完成电仪中心36项技改技措项目,成为摆在中心管理人员面前的一道急需解决的难题”。

大检修期间,中韩石化电仪中心采取“技术人员牵头负责、班组职工积极参与”的方式,充分利用装置停工期间,针对影响生产质量和效益的瓶颈问题,组织开展专题攻关,全面提升电气、仪表设备可靠率,立足岗位,深挖内部潜力,破瓶颈、解难题,提指标,创效成果显著。

小技改带来大效益

“电仪中心作为服务生产装置的部门,只有在提升电仪设备可靠性、节约电能上想办法,才能为公司创造效益”,电仪中心经理方群伟说到。

随即电气专业在配合EO/EG装置提负荷,对相关6台机泵进行变频改造,实现生产平稳调节以及节能降耗目的,在不到一个月的时间内,克服重重困难,充分利用富余变频器、工程余料、积压物资、旧开关柜等,实现零投资改造,高效完成变频改造工作,此举创效约60余万。凭借EO/EG装置变频改造的成功经验,电气专业主动与其余分部积极对接,发现共11台电机可以通过加装变频实现节能,其中动力部1台、烯烃部5台、聚烯烃部5台,通过技改立项、设计、物资采购、实施等一系列措施,截至目前,已充分利用大检修机会全部实施完毕,待各装置开车后将充分发挥节能效果,节省大量的电费。

仪表专业对乙烯脱瓶颈改造项目更换下来物资的性能进行充分评估,将整台设备、部件及附件与全公司设备参数进行对比,可利旧部分作为备件进行分类整理、规范存放。通过对乙烯定位器、气源放大器、电磁阀等附件作为备件利旧使用,以及乙烯装置H-007、H-008裂解炉汽包排污阀存在内漏的阀门进行维修再造,节约成本110万元。在大检修期间在线优化系统组态,改变高压火炬分级阀控制逻辑,变更升降机压力控制点,从而降低火炬气排放,增加火炬气回收;同时在DCS系统中新增8张全厂能源参数一览表,对全厂蒸汽、循环水、加热炉等各种物料消耗分别组态画面;新增组态1147个点,实时监控能源消耗,协助生产装置合理调节负荷,实现增效。

小技改保障大安全

“没有想到JPP反应器温度联锁的设计问题,会影响到生产装置停车,通过技术改造后,将有效的减少非停发生,大大提高仪表可靠性。”一提起技改话题,董俊南总喜欢谈及单点联锁改造的事情。

由于JPP反应器温度单点联锁设计,多次因为仪表故障造成装置波动或停工,2018年12月份,仪表专业启动JPP反应器温度联锁三取二改造项目,由于该项目只能在停工检修期间进行,电仪中心最终决定2020年大检修完成该项目,同时对全公司单点联锁进行梳理并列出清单,逐项确定联锁改造方案,经充分讨论后对可提高仪表可靠性的部分进行改造,在联锁保护系统进行组态优化,实现“三取二”联锁方式,避免因“一取一”导致误动,进一步提高联锁的可靠性。截至目前,该项目72个仪表回路已经调试完成,彻底消除了单个温度回路故障造成装置停工的风险。

大检修期间仪表专业全面清理优化控制系统报警以及单点联锁,对DCS系统、SIS系统无效和不合理报警累计800余条进行了清理,解决操作人员因长期受困无效报警而导致的报警疲劳,避免因对关键报警的疏忽而引起生产波动;有效的保障了生产装置安全生产。

小技改解决大隐患

在煤码头陆域箱变内,几名施工人员正熟练地忙碌着设备安装工作,区域工程师张成镇正在给施工单位讲解10千伏电缆终端头制作注意事项,此时的他已经在煤码头陆域箱变连续工作三天三夜,完成了2000米电缆敷设、8个10千伏电缆头制作、4面高压开关柜安装、4台综保校验、3个10千伏开关柜二次回路改造。

煤码头是中韩石化重要的煤炭来源,煤码头陆域箱变担负着煤码头的供电任务,初期按照临时设备选型原因,煤码头陆域箱变10千伏高压开关柜五防功能损坏和开关柜老化严重问题,给操作人员和卸煤供电带来较大的安全隐患。

因生产需要煤码头10千伏开关柜必须在大检修期间完成改造,面对繁重的施工任务和大检修工作,区域工程师张成镇主动出击,攻坚克难,制定详细计划,严控施工细节,进行精细化管理,有条不紊地推进煤码头的陆域箱变10千伏开关柜的更新工作。利用五天四夜的时间完成煤码头陆域箱变10kV高压开关柜更换工作,解决了隐患,提高设备的本质安全和运行人员操作安全。

“没有你做不到的只有你想不到的,面对工作我们要一丝不苟,遇到问题要共同研究讨论直至彻底解决,用我们仅有的力量为公司做出自己的贡献。”张成镇轻轻地说道,径直走向检修现场。

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