1月17日,在江汉油田清河油区面138-17-斜25井绕丝管拔绕打捞施工中,采油气工程技术服务中心清河经理部在多次打捞不成功的情况下,采取套铣、打捞、倒扣联合作业,合理操作,一举完成该井绕丝管拔绕打捞施工,比计划提前一小时完成任务。
近一年,该经理部认真贯彻落实“持续攻坚创效” 行动要求,坚持向技术创新要效益的方针,采取多种措施,为作业修井提供技术保障,促进了生产经营管理水平的提升。
优化防砂工艺技术,提高施工效果
清河油区属疏松砂岩油藏,地层胶结疏松,原油粘度高,在原油生产中因压差的变化,极易引起油井出砂问题,涉及到油水井防砂的施工井数,占整个施工井数的40%左右。该经理部紧紧围绕高压冲填防砂、预充填防砂、水平井防砂等课题,通过特殊井例分析,历次防砂施工井的技术参数比对,坚持优化井下工具、工序参数管控、开井后排液等修井工艺,有效地解决了施工后短期二次出砂、防砂效果不佳等难题。
坚持改进优化大型防砂施工设施,实现大型防砂施工机械化联合作业;开展技术攻关,解决防砂施工中加砂充填砾石、反洗井丢手等难题,提高了防砂施工效果。近一年来,该经理部共计完成防砂井施工310口,工艺成功率达100%。
创新井下打捞技术,提升施工质量
清河油区开发进入到了中后期,由于油水井长期生产、受地层液腐蚀等因素影响,井筒受损严重,导致不少井停产,通过套管补贴、开窗侧钻等技术手段复产后,套管口径变小,在后续的故障修复中容易导致卡管、卡杆和井下落物等异常情况发生,修复难度大,质量风险上升。
该经理部通过工艺技术总结分析,不断创新,采取改进专用解卡和落物打捞工具,运用震、顿击、倒扣、蹩压和磨铣相结合的办法,有效解决了小口径井解卡和落物打捞技术难题。从年初至目前,该经理部共计小口径井解卡和落物打捞41井次,每口井均一次作业成功。
规范热采下泵施工,保障施工安全
由于清河油区地下油藏的稠油比重高,稠油开采任务重。稠油井在完成热采注汽之后,地下压力增高,必须安全快捷地拿下热采下泵的带压作业施工,让稠油井尽快投入生产。那么,该经理部是怎样解决这一难题的呢?
该经理部从规范热采下泵施工工艺流程入手,坚持施工前组织生产技术人员熟读施工设计,制定“一井一策”防范措施;抓好班前井控安全应急培训,班组人员先演练后上岗; 施工中认真抓好有毒有害气体的监测,把握好起下油管的节奏,防止抽汲现象发生导致井口溢流产生和加剧,从而杜绝了因此而引发的井控失控事故发生,保证了施工高效。近一年以来,该经理部共计完成注汽井投产施工井61口,每一口井的HSSE达标率、措施有效率均达到100%。