近期,福建地区持续无雨,福建联合石化为了减少旱情对装置平稳生产的影响,紧盯回用水上,缩减厂外取水,加大厂内回用,保证生产装置区用水需求。
控制源头水质,做到有的放矢
福建联合石化持续监测源头来水质量,分析来水的COD、氨氮及含油量等数据,做到心中有数,对出现水质波动等异常情况及时调整,进而控制回用水质量。
与此同时,岗位人员每天实时把控各环节的处理指标,守好“水门关”,不让超标污水流入下一环节。
“镜检结果表明,污泥整体松散,能观察到一些大的原生动物。”
“今日污泥生化A池污泥沉降比为60%。”
活性污泥是生化处理环节的核心,福建联合石化碧水蓝天工作室的成员担负起污泥“侦探”的角色,通过做污泥镜检、沉降比、污泥指数掌握污泥状态,及时发现“不稳定”的蛛丝马迹,确保装置高效、稳定运行。
分流处理,水尽其用
“D231现在的放水量为380t/h,现场注意EGFU出水槽液位。”在含油污水处理场,对讲机里时常响起内操提醒的声音。
长期以来,含油污水处理场一直处于投用状态,装置步入“老龄化”。为此,操作人员采用“分流处理”的方法,充分挖掘装置潜力,将厂区产生的初期雨水、凝结水装置过滤器反冲洗水、原本进入雨排里排放至厂外的生活污水等,均改进污水处理厂处理回用,做到物尽其用。
现在,含油污水处理场处理量创历史新高,装置运行稳定,水质达标。
节能减排,点滴做起
回用水量提上来了,节水工作也不能松懈。福建联合石化在合理提高循环水浓缩倍数,在节水的基础上,降低运行成本,提高了经济效益,另外,团队逐项分析各装置用水指标,通过曲线对比、数据采样等方式,排查漏水隐患,杜绝浪费。
据统计,含油污水处理厂最高处理量达到了420t/h,产生的月回用水量29万吨,突破了运行纪录。
福建联合石化全力以赴,精心操作,围绕回用水做好文章算好账,充分发挥装置潜力,让每一滴回用水“活”出价值,为生产运行保驾护航。