“注汽锅炉火焰不正常、蒸汽干度偏低。”“调整燃油的温度、压力和雾化压力。”2月8日,在江汉油田采油气工程技术服务中心清河经理部2号注汽锅炉生产现场,岗位工人张丽珍巡检发现蒸汽干度偏低问题,及时向注汽高级主管翁雷汇报,妥善调节处理,使注汽干度迅速恢复正常。
随着春节临近,该经理部针对清河油区原油生产形势严峻,对稠油热采注汽的需求增加,而注汽锅炉的技术参技的达标运行直接影响稠油热釆效果的实际,坚持采取有力措施,保证入井的每一吨蒸汽质优量足,确保稠油开采上水平。
“要保障锅炉技术参数达标,设备是关键。”这是该经理部上下一致的共识。由于注汽锅炉运行中,溶解氧容易随着水进入注汽锅炉,在高温、高压的条件下与铁质炉管发生化学反应,从而出现结垢,对锅炉的热功效率、炉管寿命,这是锅炉管理的关键,通过在节前对5台注汽锅炉停炉检修,对配套设备进行维修保养,使锅炉设备的机械性能有了新的提升。
该经理部坚持强化锅炉运行的巡回检查。修订完善了注汽干度、给水含氧、亚硫酸根过剩量、PH值等关键指标的管理规定,通过强化员工责任意识教育,督促指导员工坚持抓好日常巡检、交接班、夜间施工检查等工作,将落实规定作为一条不可逾越的“红线”。
与此同时,该经理部采取强化岗位操作培训,导师带徒等方式,让岗位人员切实掌握空气燃料的比例调节,通过调节燃料阀,改变燃料供给量,采用烟气分析仪检测烟气含氧量,进行合理调节; 坚持合理调节保证燃油的温度、压力和雾化压力,让锅炉蒸汽干度不受燃料燃烧的影响; 切实掌握火水跟踪,就是实时跟踪检查锅炉给水与燃烧情况,通过调节燃料与空气比例,让锅炉蒸汽干度不因供水量的变化而发生改变。
由于锅炉生产的蒸汽主要采取管道传输,如果在蒸汽传输过程中发生泄漏,不仅可能发生环境污染事故,对锅炉蒸汽干度达标运行也会产生不利影响。该经理部在管道传输的安装、检测、检修中,严禁使用不合格品,管线跨越沟渠时设置支撑,对注汽流程接头外露部分严格进行保温,注汽流程直线段每隔一段距离钻螺旋地锚固定,杜绝了热采注汽过程中蒸汽泄漏,为锅炉蒸汽干度达标提供了有力保证。
目前,该经理部注汽干度符合率97.5%,水质合格率100%,干度稳定保持在70%以上,均做到了达标运行,确保了入井的每一吨蒸汽质优量足,为清河油区稠油开采提供了有力的技术服务保障。