创建桌面图标
手机客户端
给您推荐的项目 项目收藏夹 服务列表 付费指导 帮助中心

网站导航

阳光采招网>资讯中心> 江汉采油厂老区自然递减率创十年来最好水平

江汉采油厂老区自然递减率创十年来最好水平

来源:[互联网]    发布时间:2021-01-19

广华油田广华43单元15.24%的自然递减率,在2019年还是江汉油田江汉采油厂地质研究所副所长李维的“心头病”,如今,这块“心头病”却成了李维的“心头好”。原因很简单。2020年,围绕着这个开发单元,李维带领着技术团队,精细剩余油刻画和流场调整,使该单元的自然递减率降到了-1.15%,老井日产油水平增加1吨,老区实现“逆生长”。

窥一斑而知全豹。事实上,广华43单元仅仅是江汉采油厂开发指标向好的缩影。一组数据显示:2020年,洪湖、严河2个区块提档升级,全油区24个单元老井产量趋势保持稳定,老区自然递减率控制在12.3%,创10年来最好水平。

“目前,江汉油区注采结构矛盾突出,老区产量递减快,这都是油田步入开发中后期绕不开的难题。”思路一变天地宽,李维介绍,“影响自然递减的因素很多,但要抓住主因,精细油藏描述,采取‘流场调整+套损井治理’相结合的手段,减缓自然递减,筑牢稳产基础。”

摸清油藏特性,有针对性地制定调整措施,是控递减的基础。针对江汉油区层内层间矛盾日益突出、水流方向复杂多变等实际,厂地质技术人员开拓思维,认真研究了北断块、王场北区、王场中区等区块的油藏动态情况,开展潜力分析,在摸清剩余油分布基础上,明确以“转流线、调剖面、变流场”为主的流场调整模式,建立流场定量表征数学模型,增强油藏“可视度”,为调整指明方向。

水通则油丰。厂地质技术人员精细流场调整,抑制主流线方向强度,增加弱流线方向强度,靶向补充地层能量,不断增强油流“可控性”,水动力激活“油细胞”,驱出剩余油。

周矶油田的周21井区,潜411砂体因物性较好,受边水和注入水共同影响,水淹严重,油井周21斜-6含水居高不下。在对应注水井周21斜-5井尝试多轮次调水未果后,技术人员及时转变思路,提议采用“迂回战术”,将注水井点从砂体内部转移至边外强化注水。5月,对砂体边外的周21斜-11井实施补孔合注,同时将内部注水井周21斜-5井卡封单注,实施后,周21斜-6井日产油从2.3 吨上升至3.3 吨,截止目前已累计增油213吨。

针对王场中区潜43区块等井网损坏的实际,实施恢复水驱控制储量治理,修复注水井网,补充地层能量;针对潭口油田等注采欠完善区块,新增有效注水井点,利用分层注水工艺,一井多控,逐层逐断块恢复流线;围绕老新油田等水敏性油藏,针对井筒和水质存在的问题,开展井筒与水质一体化治理工作,立足水驱调整,完善注水井网与注水水质提升工程建设相结合,确保水敏性开发区域也能注好水、注够水。2020年,全厂共实施投转注及注水井措施113井次,同比增加15井次;通过对52口注水井强化注水,增加注水井累计注水量,扩大注水井易流区,建立有效流场,促使26个井组水驱见效,累计增油5479吨,全厂含水上升率降至-1.81。

“由于油水井套管腐蚀老化,套损井数量逐年增加,致使开发井网遭到破坏,地层能量无法得到有效补充,套损井已成为阻碍老区自然递减的‘顽疾’。”江汉采油厂采油工艺研究所所长秦雪辉如是说。

自2017年以来,江汉采油厂按照“地质上有潜力、工艺上有手段、经济上有效益、生产上可运行”原则,结合生产开发实际,优选一批效益好、环保风险大、工艺简单的套损井采取水泥封堵、化学复合堵漏、下小套管等治理技术,开展套损井专项治理。8月,钟66井套管破漏后,日产量从4.7吨降到0吨。下小套管固井堵漏后,该井产量恢复正常,累计增油346吨。同时,技术人员还围绕易套损井区重点井优化生产参数,采用“长冲程,低冲次”减少油管蠕动磨损套管;合理调整泵径,确定油井合理生产压差,避免压差过大挤毁套管,有效提高了油水井管理水平。2017-2020年,全厂共完成83口套损井治理,恢复水驱控制储量63.96万吨,增油3.82万吨。

地区导航
  • 公众号二维码

    公众号二维码