1月24日,历时20天的荆门石化渣油加氢装置首次消缺完工,4台反应器换剂和18项技改技措项目顺利实施,为下一个周期装置安全生产打下坚实基础同时,也为280万吨/年催化裂化装置提供更优质的重油原料,最大限度发挥创效能力。
此次消缺是该装置投产三年来的首次消缺,涉及生产系统多、大型机组多。更换反应器内催化剂是消缺的重点项目,安全风险和管理难度大。荆门石化借鉴兄弟企业同类装置停工方案,首次采用在无氧施工作业环境下,使用催化剂表面成膜保护技术及真空抽吸方式进行卸剂。
为达到安全环保消缺目标,荆门石化成立消缺领导小组提前谋划和防控。消缺领导小组精心编制消缺方案及进度网络图,组织相关人员学习培训,合理规划消缺区域,优化施工工序,针对催化剂装卸、高压换热器消缺等关键环节,制定专项专人措施确保消缺项目进度和消缺质量。
运行部提前做好各项作业安全风险识别,并实行领导带班机制,严格把控施工过程安全和质量;抽调专业技术人员每天分区域进行施工检查指导和协调,安排班组人员分区域做好施工作业监护,尤其加强卸剂阶段的采样分析、记录、确认等工作;安全督查人员全天候巡回检查纠偏;准点召开消缺碰头会,严格对照每日工作清单,逐条梳理完成项目,确认施工进度,并对现场出现的问题及时处置。
从源头做实绿色消缺。运行部提前将各塔罐底部现场排放口打上盲板并记录编号,做好全过程环境风险识别和管控,确保“气不上天,油不落地”。吹扫前仔细检查确认清污分流闸板切换情况,严格按照要求进行密闭吹扫密闭排放。采用除尘抽吸方式装卸催化剂,用集装箱回收装卸剂作业现场颗粒、粉尘及催化剂,避免环境污染。