华北油气探索系列排水采气技术,释放高含水储量潜能
[中国石化新闻网2020-03-09]
核心阅读:采气专家形象地说:气田开发就是“玩水”,把水玩转了,效益开发难题就破解了。华北油气在鄂尔多斯盆地拥有大牛地、东胜、定北等气田,均不同程度存在高含水气藏,严重制约气田规模效益开发。多年来,华北油气致力于探索不同的排水采气技术,尤其是2019年以来自主创新“同井采注”技术,为效益开发高含水难动用气藏带来希望。
鄂尔多斯盆地内的致密含水气田,气井均是依靠地层压力将天然气采出地面。新井投产初期,地层压力较高,天然气有足够能量把水携带出来,但随着地层压力逐步降低,天然气能量被地层水压制,气就出不来了。
“气井生产一般分为三个阶段:第一阶段新井压力高,依靠自然能量可以携液生产;随着压力下降,进入第二阶段,需要依靠药剂泡沫排水、柱塞辅助排水;随着压力进一步降低,进入第三阶段,必须依靠外加能量,采取气举、机抽、负压采气等措施维持生产。”华北油气工程院采气所所长王锦昌说,“并不是所有气井都要经历这三个阶段,部分新井直接就进入第二或第三阶段。”
近年来,华北油气针对气田不同阶段压力变化、不同产水量,探索出泡排采气、柱塞排水、制氮气举、负压采气、机抽排水等多种工艺技术,保障了气田正常生产,尤其是2019年以来自主创新“同井采注”技术,为效益开发高含水难动用气藏带来希望。
高含水“淹没”气田开发效益
对于天然气开采,业内专家称“压力是基础,水是拦路虎”。水不能排出,气田开发效益就会被“淹没”。
华北油气在鄂尔多斯盆地拥有大牛地、东胜及定北等气田,均不同程度存在含水气井及含水气藏。以日产水量划分,高于30立方米的气井为高产水气井,10~30立方米的为中等含水气井,低于10立方米的为低含水气井;还可以液气比(1万立方米天然气的产水量)作为判断指标。
东胜气田高含水气井占15%左右。在早期开发的J66井区,一口水平井气层显示较好,但压裂后很快沟通水层,造成水淹无法生产。个别高产水气井,即使维持生产,日产水量也高达80立方米以上。2018年,东胜气田地面管输系统不够完善,地层产出水要拉运到100公里外的大牛地气田处理,运输、处理费用数千万元,严重制约气田效益开发。
大牛地气田有中、高产液气井90口,正常生产井50口、关停井40口,其中38口为水淹关井,影响日产量超25万立方米。1万立方米天然气产水量高于20立方米的气井,仅有1/10能够正常生产,大部分气井自身举升能力不足,需借助外力举升。
大牛地气田采气六区160余口气井普遍含水,产水量最高时占全厂一半,产水最高的52号集气站,初期日产水300多立方米,运水车辆要排队拉运,一旦遇上大雪等恶劣天气,道路阻塞,采出水无法拉运,气井就要关停,成为华北油气唯一亏损的气田管理区。
定北气田是高含水难动用储量,加之气藏埋藏较深,开发成本高,多年来制约规模开发。
“柱塞气举”辅助排水采气
大牛地气田历经15年开发,积累了不少排水采气经验。技术人员分析地层压力与产液量的关系,对不同气井采取有针对性的排水采气工艺技术。
大牛地气田能够依靠自身携液稳定生产的气井占比较低,多数气井很快需要借助辅助措施维持正常生产。
在气井不能依靠自然能量携液生产的第二阶段,就要在井内注入泡排剂,泡排剂接触地层水产生泡沫,降低了地层水密度,便于将地层水携带出地面。泡排是当前气田的主体排水采气工艺。
近日,东胜气田引进多井智能加药装置,可以实现对多口气井定时定量加药,使加药更加合理,增强了泡排效果,提高了生产效率,降低了管理难度。
大牛地气田还应用井口气动泵装置,像“打点滴”一样实现连续均匀加注泡排剂,降低了员工劳动强度。但是,长期使用泡排剂的气井,容易在井内形成堵塞物及乳化物,影响气井泡排效果及凝析油的提取等。
2019年,华北油气在大牛地气田试验并推广“柱塞气举”排水采气工艺,其原理是将柱塞作为气液的密封界面,利用气井自身能量,使柱塞在井筒内上下运动,将井底积液举升至地面。该技术可以取代泡排剂实现排水采气,更节能环保。
“大牛地气田去年共开展7井次试验,单井日均产气约1000立方米,携液能力增强。”华北油气采气一厂采气专家吴伟然说,“目前正在第一批20口井推广应用,计划今年扩大至50口井。”
常规柱塞仅能清除造斜点以上积液,无法下至水平井段,导致工艺应用范围受限。对此,华北油气与西南石油大学联合,研制接力式柱塞气举装置,为解决水平井排水问题提供了思路。
华北油气自2018年以来还分别在东胜、大牛地气田试验智能柱塞排水技术,可根据气井的压力、温度、液面等指标自动判断并发出指令,增强排水采气效果。该技术在东胜气田伊深1井试验一周,运行稳定,日增气2000余立方米。但是试验发现该装置的橡胶密封件易损坏,目前正进一步完善。
外加能量复活“水淹井”
当气井生产进入第三阶段,需要依靠外加能量才能将水排出维持正常生产,常用的措施有制氮气举、机抽排水、负压采气等。
对于水淹气井,制氮气举、充压气举是常用治理方法。制氮气举是利用氮气惰性强、密度低等特性,将气井内的积液举出;充压气举则是利用天然气实施气举作业。
制氮气举一般选择有地层能量、携液不连续、复产后稳产时间较长的气井。气举一次,有的气井稳定生产2~3个月,最短的仅2~3天。大牛地气田DPH-7井去年3月实施制氮气举作业,稳产达95天,日产气3000多立方米,日产水2立方米。
“制氮气举成本高,并不适用产水量大、积液快的气井,我们对大牛地气田DPH-92井气举一次,只能稳产1天,产气达到1万立方米,说明这口井有自然产能,只是被水淹没了。”采气一厂采气六区党支部书记周子淳说。
针对日产水量高于10立方米的气井,华北油气创新探索机抽排水工艺,也就是利用抽油机对气井实施抽水作业,在DPH-92井应用后平均日产气3000立方米,日产水10立方米。“机抽排水一般适用于产液量较高的气井,在机抽作业过程中,井筒内始终有水,否则就会造成干抽。”周子淳说。
东胜气田JPH-353井初期日产液50立方米,因水量大而关井,于2018年6月实施机抽作业,目前日产水20多立方米,日产气8000~10000立方米。
对于压力低、产气量低、产水不高、依靠自身能量无法进入管网连续生产的气井,华北油气引入“负压采气”技术,就是利用增压设备降低井口回压,增大井内与井口的压差,增强携液能力。东胜气田5口井应用负压排水采气技术后,到目前累计增产天然气700万立方米。
针对所有气井均出现低压力的集气站,大牛地气田于2018年11月引进了两套站内负压采气设备,可以在站内任意几口井实施负压采气作业。该设备最大处理气量为8000立方米,在采气六区47号集气站应用后,日增气3000立方米。
站内负压采气工艺有利于气井排液,帮助气井连续生产;防止气井冻堵的甲醇用量也由之前的每日5.7立方米降为3.7立方米;可有效降低气井“放空带液”作业频次,这种作业是在气井压力较低无法生产时,通过让井筒与大气直接沟通增大压差,使气井内的天然气将积液排出,这种方法单井每小时要放空点燃300~500立方米天然气,既浪费资源,又伤害气井。
“同井采注”解放高含水气藏
“高产液气井要维持生产,产出水的拉运、处理成本会严重影响气田效益,仅东胜气田2018年的产出水拉运费就近千万元。”华北油气采气二厂研究所所长张荣甫说。
尽管大牛地和东胜气田通过增加地面管输系统降低了成本,但高产液气井仍是制约气田效益开发的瓶颈。
近年来,东胜气田上产节奏加快,但15%的投产井高产水,77%的剩余未动用储量是含水储量。不少新井生产不久便因水淹而停产。
对此,华北油气2019年自主创新“同井采注”技术,即在高含水气井内下入由潜油电泵、气液分离器及电缆封隔器等组成的管柱串,在井内实现气、液分离,让天然气从井筒内释放出来,让地层水返回地层,可救活水淹关停井。
“更重要的是,应用这项技术可以盘活高含水气藏,为企业可持续高质量发展奠定资源基础。”王锦昌说。
2019年上半年,该技术分别在定北气田和东胜气田成功试验两口井。其中,东胜气田JPH-361井日产气2.5万立方米,日产水50多立方米,运输、处理费用高,应用“同井采注”技术后,地层水返回地层,既大幅降低了处理拉运费,又规避了环保风险,日产气量也有所提升。
定北气田LP14H井因产水量大而关停多年,试验应用该技术后,日产气达8000~10000立方米。去年8月7日,华北油气负责人来到LP14H井试验现场,望着熊熊燃烧的火焰说:“这口井试验成功,将激活定北气田600亿立方米高含水储量,使之成为继杭棉旗区块之后公司新的资源接替阵地。”他鼓励技术人员大胆开拓创新,不断增加新的储量,打牢公司可持续高质量发展的根基。
在首批两口井试验成功后,华北油气加快推广应用该技术,在大牛地气田选定两口井,在东胜气田排查出36口高含水气井,分批实施。截至今年3月初,华北油气共完成及正作业“同井采注”井19口,其中11口井累计产气830多万立方米,总计减少产出液3.75万立方米。
东胜气田新召区块是重要接替区块,高含水一度制约上产。锦138井试气最高日产达3.5万立方米,但生产一周就“淹死”了。“该井具有较高的自然产能,目前我们正在对这口井应用‘同井采注’技术,一旦救活这口井,产水、产气情况将得到精准评价,为动用新召区块1000多平方公里高含水储量增强信心。”王锦昌说。




