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齐鲁炼油厂二制氢装置顺利开车

来源:中国石化新闻网    发布时间:2020-03-18

[中国石化新闻网2020-03-17]“我们对转化炉猪尾管设置了运行监控,对2台可燃气设备进行全程视频监控,制定了降低猪尾管温度、提高水碳比等特护方案,精心做好运行特护,确保装置短停消缺后一次开车成功。”3月13日,齐鲁石化炼油厂氢油联合车间主任孙涛在装置现场介绍。

按照计划安排,炼油厂二制氢装置经过11天短停消缺,于3月13日9时,转化炉开始点火,15日8时45分,投料开车成功,产出合格氢气,并入氢气管网。

当前,仍处于疫情防控特殊时期,氢油联合车间落实好疫情防控措施,做好施工人数核查、体温监测、健康证检查等疫情防控工作。3月2日,二制氢装置按计划停车消缺。期间,对装置转化炉的232根猪尾管进行检测,对其中80根材质出现劣化的猪尾管进行标识,经过数据比对,找出11根材质劣化最为严重的部位,通过分析问题、查找原因,对问题进行处理。在漏点封堵过程中,因材料可焊性差,焊接难度大,炼油厂要求施工方提前进行了焊接试验测试,制定了全新的焊接方案。

由于二制氢处于装置运行末期,在此次短停消缺中,氢油联合车间还排查出了多处漏点,车间对主炉管的漏点进行了封堵,并对炉顶保温进行修复,同时对5处卡具和100多处漏点进行了消缺,对废热锅炉管束进行了清理,对出口温控调节阀进行填料修复,消除了废热锅炉换热效率下降导致的中变入口控制温度上升等问题。原料换热器内部管束结垢,导致换热效率下降,是制约装置生产的瓶颈问题,他们还对换热器管束一并进行了清理。“本次短停消缺,处于疫情防控特殊时期,参与人员较多,我们全面落实疫情防控措施,实现了疫情防控、安全施工两手抓、两不误。”炼油厂氢油联合车间副主任马文山说。

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