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金陵石化:攻坚直供料生产年省3800吨标油

来源:中国石化新闻网    发布时间:2020-04-10

[中国石化新闻网2020-04-09]3月31日14:55,金陵石化技术质量处能源管理科张爱萍,查看着直热供料监控系统,4号常减压深减渣油直供给焦化等装置的物料入口温度,在线实时数据显示154.7℃。他介绍,这个温度直供料热量回用效果较好。

这是该公司为深挖直热供料余热回用节能,落实百日攻坚创效行动的重点举措之一。为此,该公司专门成立了由生产计划、技术质量、各运行部联合组成的节能管理工作小组,协调联动,每周检查,网上通报,跟踪考核,督促和激励相关部门和单位切实将措施落实到行动中去。

长期以来,由于设计和生产操作的原因,该公司多数装置生产的热供料进入下游装置前,先进入中间的冷换设备,将高温物料冷却至100℃以下进入中间罐区,再送入下游装置加工。这样就造成了高温余热浪费,耗用设备多、增加水电费。为改变这种情况,节能管理小组利用公司智能化优势,特别建立了直供料监系统,实时跟踪直供料运行参数,出现异常及时处置,并持续优化流程、改善设施、严格操作、强化应急等举措,抓实抓细直供料余热回用,初显成效。

3月30日,该公司又推进了一项直供料行动,将3号常减压装置减四线油,从进蜡油加氢罐区改为直供渣油加氢装置,直供料温度从100℃提升至210℃。经测算,仅此一项变动,每小时可节约0.36吨标油,全年减少节支900多万元,效果显著。

目前,2号、3号、4号常减压装置减压渣油不再进冷换设备,直供焦化、渣油等下游装置,直供焦化料温度由120℃提升至136℃以上,3号常减压装置直供渣油加氢的减四线油,同比提升100℃;1号、2号渣油加氢装置精制渣油全部直供三套催化,渣油温度由120℃上升到170℃以上,流量提升到每小时170吨;蜡油加氢料直供3号催化裂化,进料温度提高20摄氏度。

“初步测算,通过这些直供料生产,回用余热相当于每年少用3800吨标油以上。”张爱萍说。

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