做实“精细功”算好“经济账”
[中国石油新闻中心2020-06-08]
大庆油田采油八厂三矿瞄准抽油机设备,精算每台抽油机的节能空间。截至5月底,这个矿已将符合条件的油井全部改为变频运行或者间抽打摆运行,节电效果明显。
面对低油价挑战,大庆采油八厂深挖油田开发效益,开展了不同油价下单井效益评价,优化措施方案,强化运行管理,坚持地面系统优化简化。
基建新井怎么布?
丛式井效益最佳
在新区建设过程中,这个厂根据井丛布井与全成本关系曲线,建立大井丛布井优化评价模型,通过理论模拟计算,井丛布井9至25口投资及运行费用最低,据此模拟出最优布井方案。
根据地下井位分布和区域现状,这个厂大力开展地面井位优化,一改以往线长面广的井场分布模式,在大庆外围油田率先大规模应用丛式井。近三年来,这个厂井丛平均辖井数由最初的3.1口增加至5.1口。
在油水井总数没有减少的情况下,大平台布井铺设新建的井场数和道路数大幅减少,既方便生产管理,又极大地降低了地面投资及后期运行成本。在卫101区块,43口油水井共布井丛4座,与常规布井相比,单井地面投资降低14.6万元,年减少运行成本149万元。
油水井的集约式分布,也使得同一平台内的采油、注水、集输便于集中统一管理,为推动数字化管理模式打下了坚实基础。采油406队采油工袁铁说:“平台井极大地缩短了巡井线路,和普通单井相比平均节约时间70%以上,降低了员工劳动强度,有了更多时间强化油水井日常管理。”
系统能耗怎么省?
精细管理出效益
这个厂牢固树立过“紧日子、难日子”思想,突出成本源头管理,围绕油水电气大做文章,让全体干部员工把过紧日子、难日子变成一种习惯,积极探索出适合自身发展的精细化管理之路,实现油田效益开发。
他们牢固树立“一吨油”意识,强化注水管理、开展低产低效井治理、加大提捞采油力度等措施,进一步勒紧生产成本“腰带”,多措并举多产“效益油”。
在用气管理上,这个厂实施“一环一策”降集输温度等“五个一”管理,精细用气管理,坚决控制外购气量。在产液增加276万吨的情况下,这个厂耗气量三年硬下降662万立方米。
在注水管理上,这个厂以“两个严格”为抓手,严格控制低效无效循环、严格控制低效无效产液,从源头上控制注采总量,强化高含水井层治理,同比上年少注水88万立方米、少产液4.7万吨。
在节电管理上,这个厂把耗电占全厂用电总量45%以上的机采系统作为节能降耗的重点,把节电工作作为“一把手”工程来抓,实施“间抽”管理,确保电量实现硬下降。目前,这个厂每天需启停抽油机1.2万余次,一线干部员工每人每天虽需多走近8公里路,但可日节电15万千瓦时,占全厂节电量70%以上。
油井措施怎么上?
算好环节增效账
这个厂把进攻型措施挖潜作为实现原油生产重要增长点,坚持一井一工程、一层一对策,在方案会审、优化施工运行等环节算好效益账,高效推进措施进度,有力地促进了作业施工由生产型向生产经营型的转变。
在方案设计过程中,他们践行一体化设计理念,以少井高产为目标,注重工程与地质深度融合,结合单井的具体特点和改造目的,优选适宜的压裂工艺和设计参数,有效地提升了剩余油挖潜水平。芳224-104井投产15年,为了发挥井组潜力,这个厂对其实施了压裂作业,优化井缝长140米,实施后油井能量得到持续补充。
优化施工运行过程中,技术人员查阅分析井史资料,制定个性化施工方案,最大限度发挥措施井潜能。特别是在高含水井压裂过程中,他们采取堵压结合技术,应用化学封堵剂永久封堵高含水主力层人工裂缝,通过后续压裂建立泄油新通道,沟通了剩余油富集区。目前,他们已在5口低产低效井上应用此项技术,见到了明显的增油效果。