江汉油田江汉采油厂潭口采油管理区代河站内,高架罐硫化氢含量持续下降,撬装式气体除硫装置应用宣布成功。这是江汉采油厂首个采用撬装式气体除硫装置的站点,它的成功标志着该厂技术脱硫的手段更趋多元。
江汉采油厂历经多年开发,受原油性质影响,部分区块、单井、系统中均伴有硫化物或硫化氢气体的存在。2020年,全厂共有涉硫处理站点16座,含硫油井88口,给安全生产带来严峻考验。针对油井含硫现状,该厂在新沟、马36、潭口、代河等8个区块的67口油井,全面开展含硫井现状调查分析研究,强化硫化氢源头治理,严格控制硫化氢风险点,切断硫化氢挥发源。技术人员通过对比优选生物除硫剂和化学除硫剂,制定出“日常投加生物除硫剂为主,间开加药、定期挤注、燃烧进加热炉为辅”的现场防护措施,为不同含硫浓度、不同产量下的油井制定除硫方案,确保治理见成效。
潭口采油管理区代河站现有28口油井,其中高含硫井11口,虽采用大剂量加药措施,但除硫效果并不理想。为解决高含硫问题,江汉采油厂采油工艺研究所技术人员经多方调研后,认为市场上现有的除硫装置投入设备多、投资大,不适合小规模站点使用,决定在单井采油生物除硫的基础上自主研发撬装式气体除硫装置。技术人员通过研究市场同类气体除硫装置,结合生产现场采集的数据,反复推演设计,最终研发出撬装式气体除硫装置。装置今年1月进入现场安装,4月6日试运行,技术人员全程跟踪脱硫效果,经过不断优化调整,5月26日,该装置达到正式运行条件。装置投用后,高架罐硫化氢含量由43ppm下降到8ppm。
该装置的成功运行,有效消除了代河站油井含硫的安全隐患。下一步,工艺技术人员将密切跟踪监测除硫效果,确保撬装式气体除硫装置高效运行。