“‘小井眼井’因斜度大、井眼小,在修复中容易出现卡钻、井下落物等问题,是我们当前修井的一个壁垒,我们只有不断完善修井工艺,才能打通‘小井眼井’修井通道……”8月3日,江汉油田采油气工程技术服务中心清河经理部121修井队抢上角5-斜149井,队技术员张磊在开工前的技术讲课时这样说。
由于清河油区开发了三十多年,有些油井因油井套管状况变差而停产,通过侧钻和套管补贴之后,让其恢复生产,但侧钻或补贴后会使井眼的口径变小,被称为“小井眼井”,在日常维修井安全质量风险极高。如何有效破解这一难题呢?
今年来,该经理部认真贯彻落实复工复产、持续攻坚创效要求,将攻克“小井眼井”修井难题当成一个重要课题对待,通过不断完善工艺技术,有效地解决了“小井眼井”修井中的实际问题,为清河油区原油生产提供了有力的采油技术服务支撑。
该经理部坚持对“小井眼井”的重点日常维修井例进行分析,归纳梳理出了“小井眼井”维修的风险点和难点,主要包括对井况不了解,盲目下入不符合井眼要求和施工要求的井下工具;对特殊井下工具性能理解学习不够,操作注意事项把握性不够;对井况复杂多变,套管状况恶劣程度认识不够,导致施工方案实施难度大等,为破解“小井眼井”修井难题打好的基础。
在接到每口“小井眼井”修复任务后,该经理部均要组织生产技术人员熟读施工设计,核对油井原始数据及井况,选用符合该井眼施工要求的井下工具,对使用效果不佳的井下工具进行及时更换或改进,并对相应的修井工艺流程进行完善,提高了“小井眼井”修复的成功率。
角5-斜266井是一口“小井眼井”,在这口井的打塞补孔绕防酸侵施工中,因这口井有段长380米套贴管,所有措施工艺均在套贴管内进行,风险较大。该经理部生产技术人员从填砂打塞到补孔绕防酸浸生产,坚持全程跟踪监管,多次调整管柱起下节奏,避开风险,使修井的所有工序一次合格,生产后日产油5吨。
从年初至目前,该经理部共计承担“小井眼井”日常维修28井次,每口井均一次作业成功,并均达到施工设计要求,在确保清河油区原油生产稳定中展示了应有的作为。