8月5日 ,记者在长岭炼化制氢装置了解到,装置“节能增效攻关小组”采用“尽量多用水”等具体措施,成效显著。
“持续攻关创效”行动启动以来,长岭炼化制氢装置“节能增效攻关小组”全面梳理装置的水、电、气等能源消耗情况。针对水耗偏高,他们仔细调查核对装置各运行段的工艺数据,并制定出“尽量多用水”等节能增效措施。
多用水,就是指多用除盐水。制氢装置设计有利用局部高温生产中压蒸汽的汽包,除盐水则是生产中压蒸汽的原料。攻关小组根据化验分析数据,指导班组适当减少汽包的排污频次,将以往每天排污一次,改为每周排污三次,减少除盐水损耗。同时,他们指导运行岗位利用好转化炉的高余热,合理调整汽包产汽温度,在保证正常生产的情况下,将充足的余热量来生产出更多中压蒸汽。措施实施以来,制氢装置自产的3.5兆帕蒸汽量由75吨/小时增加到了80吨/小时,装置实现高产氢气的同时,富产中压蒸汽,整体运行效益提升。
与此同时,装置“节能增效攻关小组”还针对冷换系统循环水使用量偏高,对全装置使用循环水的换热器进行了全面的调查和研究,对每台换热器相应的运行工艺进行分析,制定不同的改进措施,实行“能降则降、能关则关”的优化策略,调整换热器循环水使用量。通过措施的实施,装置循环水使用量同比减少了约30吨/小时。
装置还组织基层班组开展节能降耗劳动竞赛,依靠集体智慧积极持续寻找设备工艺操作的最佳方法,让每一低能耗产生更大效益。截至目前,装置综合能耗达同类装置先进水平。