今年以来,金陵石化烷基苯厂以攻坚创效行动为契机,实施“三个优化”,优化烷基苯运杂费推进成本再降,优化产品结构增产新品增效,优化储运流程降低发货成本,促进工厂超额完成了前7个月的各项进度指标。
一点一滴,优化运杂费降低成本
8月18日,烷基苯厂供销部,供销经理杨宗贤正在召集运输承包商召开例会,完善高温季节的水陆运输方案。
今年这样的碰头会每月一次,主要根据防疫管控和季节特点的运输要求,及时沟通协调烷基苯产品运输。而且,该厂抓住国家疫情期间减免费用成本政策的机会,与承运商协商,实现在运输合同既定运费基础上降低公路运费;同时,在出口产品上,实现了港建费的减免优惠。
5月份开始,该厂根据市场布局,新增了一条烷基苯运输线路,实施两次报价的招标策略,比原来运输合同单价每吨下降15元,每月降低运费5万元以上;同时,销售部门综合考虑6条运输路线,优化销售产品的流向及运输方式,减少了运输路程和运输成本,获得了优惠运输价格,实现每吨再降低运费26元。
疫情防控以来,工厂主动为职工通勤车承运公司提供消毒药水、口罩等防疫物资,解决了实际困难,赢得了运输单位的好评。但是,工厂感觉上下班通勤车也有降本空间,随即与两家通勤车承运公司沟通,按照合同规定,运费紧跟油价浮动,从而降低了11万元的承运费。通勤车公司加强驾驶员安全教育,做到“运费打折,服务不打折”,形成了双赢格局。
一个一个,优化产品结构增加效益
8月16日,星期日,烷基苯厂办公楼,厂领导班子组织生产和销售部门人员对接产销平衡,讨论下个月生产产品的优化方案。
今年疫情防控以来,全国化工市场变化较大,烷基苯类产品价格起伏不小。工厂认真研判烷基苯市场行情,及时做好销售优化调整,提高重蜡产出率,增产小品种蜡,代加工催化剂,一个个措施落地,实现了销售产品优化增效。
5月份之后,蜡产品中重蜡价格相比轻蜡,价格具有明显优势。该厂销售部门马上生产部门衔接,根据市场变化,及时优化生产方案,实施提高航煤组分油干点措施,每月增产重蜡1500吨。
今年5月开始,该厂根据市场需求,培养了一批C10-C12新品客户,而且适时推出混合蜡产品C12-C14,不但丰富了工厂蜡产品家族成员,而且拓宽了烷基苯产品市场,形成了该厂以销定产的良好局面。目前,C10-C12、C12-C14产品平均每吨比轻蜡高1000多元,三个月累计销售3000多吨。
该厂在烷基苯催化剂研发方面名声在外,催化剂装置拥有多项专利技术,而国内外厂家又有使用这类催化剂的需求,于是,该厂与某催化剂公司合作,代加工催化剂创效。该厂发挥自己的优势,采用来料加工方式代加工出口催化剂,成功创效。
一环一环,优化储运流程降本增效
8月17日,烷基苯厂中转车间长江码头,工厂安全专家黄永锋正在检查装船的安全措施。
长期以来,该公司烷基苯产品主要为公路运输,而汽车装货需要支付劳务公司装卸费,每年花费200多万元。为了降低成本,该厂想方设法细抠支出费用。生产计划部门利用新投用的长输管线,先把重蜡等物料输送至码头储罐,从中转车间码头或装车台发货,大大减少了劳务成本;同时,改造了中转车间部分装车台,增加了蜡产品发货品种,也提高了产品出厂效率。前7个月已增加中转车间的发货量40000多吨,减少发货成本50多万元。
同时,今年该厂抢抓部分用品旺季商机,及时增加烷基苯库容,确保适时放量,保持市场产销两旺。今年年初,因为疫情因素影响,主产品烷基苯库存急剧上升,生产流程岌岌可危。工厂充分调动全厂储运资源,将重蜡罐临时改为烷基苯罐,增加了烷基苯库容5000立方米,避免了烷基苯装置生产受到后路影响。至6月中旬,前来运输出口产品的外轮,因天气影响延期达到,工厂把已经外租的储罐及时收回,增加了3000立方米的库容,保持了生产装置满负荷运行。
6月中旬以后,外轮延迟到达导致烷基苯库存又一次增高。工厂及时优化发货流程,在出口装船的间隙安排倒罐,增加液袋、槽车、火车等发货渠道,确保每一条发货渠道的顺畅,及时降低库存,为增产增收奠定基础。前7个月,工厂已经出口烷基苯2船次,内外销售已经超进度。