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北海炼化实施清洁生产方案 循环利用资源

来源:[互联网]    发布时间:2020-09-18

“实施含油污水密闭脱水项目后,现在,含油污水不再进入以前的含油污水管道及含油污水池,彻底解决含油污水池的异味。”储运部的刘想说。

原油罐区含油污水池表面积大,提升泵只能抽取污水池下部的污水,无法将表面的油污抽走,导致污水池表面长期积聚油污,大雨天雨水也会进入含油污水池,液位上涨快,污染雨水监控池。

北海炼化投入600万元,实现原油罐含油污水密闭脱水,收集、输送过程密闭完成,每年减少VOCs排放2.94吨。原含油污水池作为事故应急池使用,正常时池内为清洁雨水,回用于装置。

焦化装置放空污水静置后.底层含有密度大于水的污油,化验分析其水含量为2.57%,无法直接回炼。北海炼化投入400万元实施焦化放空污水治理。应用 “微纳米气浮技术”,将微纳米气泡和助凝剂、絮凝剂注入污水中,污油充分与絮凝剂结合,进而实现油水分离。利用放空塔余热对污油进行脱水,脱水后污油进入放空塔底,由放空塔底泵送入污油罐,再回炼至焦炭塔。处理后污水油含量<200mg/L,回用于焦化装置,每年减排废水6.5700 万吨。

为了将初期雨水、后期雨水、污水及时切换分流收集,避免下大雨造成的污水处理量骤增,同时减少埋地管线穿漏、发现不及时造成的土壤污染、地下水污染,北海炼化进行了污水提升改造。改造后,按区域划分设置11座含油污水提升池,分别收集各区域含油污水及初期雨水,经提升设施“加压”后沿管架输送至污水处理场。污水来自哪套装置,通过智能仪表显示,一目了然。借助在线监控及水质分析,实现了水质异常及时、精准判断和调节运行,第一时间发现异常水源,及时切断处理。

“通过实施污水提升改造,各生产装置强化污水水质、水量源头管控,实现污染物减量化。各提升池废气收集后就近输送至装置焚烧炉焚烧处理,实现现场无异味。雨水、污水经处理后再回用于装置,厂区新鲜水取水量持续减少。2019年,北海炼化回用污水141.5万吨,回用雨水48.48万吨。”公用工程部党支部书记熊碧华介绍。

2018年以来,该公司共投入资金5730.5万元,实施清洁生产方案15项。其中, 中、高费方案7项,无低费方案8项。项目包括硫磺装置尾气脱硫、原油商储库原油罐含油污水密闭脱水、焦化放空污水治理、储运部中间罐区含油污水密闭脱水项目、全厂含油污水管网、上游清污分流系统改造等。项目实施后,清洁生产目标全部实现,污染治理水平显著提升,各类污染物稳定达标排放,其中外排烟气SO2、外排水COD等指标远低于国家标准。“绿水青山就是金山银山”,在改善环境的同时,公司实现节电171.3万kWh/年,减少废水排放约14.07万吨/年,减少VOCs排放5.4吨/年,减排SO2 约31吨/年,减排固废20吨/年,产生经济效益119.89万元。

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