“给‘非卖品’加一台凝液罐,一年能增收98万元。”9月21日,吉林石化化肥厂合成氨装置主控室的DSC操作屏前,8名岗位技术人员正在算提质增效账。
最近,合成氨装置设计上的一个缺陷引起了技术人员的关注。装置始建时,受当时技术水平局限和经济发展制约,装置的一项副产品——液氮,只用于为液氧泵提供密封气,剩余液氮则汇入装置氮气管网。随着提质增效活动的深入推进,合成氨的技术人员决定将液氮卖出去。
多加一台凝液罐,把液氮导出来。这看似简单的方案,执行起来却不简单。首先要解决如何将原本作为供给液氧泵密闭气的液氮,替换成装置低压氮气。车间工艺人员在装置现场开展头脑风暴,查看大量管线、流程、图纸。最终发现,在装置正常负荷下,空分冷量存在剩余,装置自身的氮压机出口所产生的氮气及低压氮气管网内的氮气源,完全可以代替液氧泵所需要的密封气。这样,剩余的副产品液氮就可以“功成身退”,另作他用。
技术人员兵分两路,一方面更换了配套管路,用低压氮气取代液氮;另一方面新增一台凝液罐用于回收液氮。方案落地后,每月可外送液氮180吨,预计每年可外卖液氮上千吨。