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齐鲁第二化肥厂冲刺攻坚创效目标

来源:[互联网]    发布时间:2020-10-19

9月份,齐鲁石化第二化肥厂深入细化“持续攻坚创效”行动,制定切实可行的扭亏增效措施,多产辛醇等边际贡献高的产品,一举扭转了当月预算亏损472万元的不利局面,实现盈利540万元。

受炼油区域秋季检修影响,第二化肥厂含氢气体、气化氢气外供受限,该厂提前谋划,做大辛醇产能,组织气化炉低负荷平稳运行,并做好丙烯、氢气资源平衡,全面提升经济技术指标,实现降本增效。

全力推进优化改造

“改造项目时间紧,车间尽量缩短施工时间,保证施工安全和质量,早日产生效益。”第二化肥厂丁辛醇车间副主任李欣说。

9月份,该厂全力优化产品结构,生产边际贡献高的辛醇产品,同时积极组织实施对丁醛异构物塔、正丁醛塔塔盘改造项目的准备工作,实现产品优化,产能升级。据悉,改造项目投用后,全年将增产辛醇约1.6万吨,预计年增效507万元。

该厂相关科室与承包商深度对接施工内容,提前核对尺寸进行预制,确保一次安装成功;进一步完善优化施工方案,将110层塔盘分成3组同时施工,提高效率,缩短工期。

“车间提前对接材料到货情况,对接工艺处理、施工统筹情况,控制好时间节点,保证施工进度。”丁辛醇车间技术员何银天说,9月份,就开始对施工人员进行培训,统筹优化方案,确保施工高标准完成。

持续细化技术指标

“根据装置负荷以及运行情况,对工艺技术指标进一步细化调整,及时对偏差大的工艺参数进行纠正,优化装置运行。”生产技术科工艺管理专工司道鹏说。

该厂围绕小指标竞赛开展工作,班组之间形成浓厚的比学赶帮超良好氛围,9月份各项指标连创新高。其中,丁辛醇两套装置综合产品耗丙烯创历史新低、气体联合装置纯氢耗煤、全厂燃动能耗均完成公司考核奋斗指标。

“实施丁辛醇装置流程优化,增加一台换热器,用来预热精馏塔的进料,每小时可节省蒸汽1吨,年增效24.4万元。”生产技术科副主任师肖雷介绍。

深入开展降本增效

“针对秋季检修期间,氢气用量低的情况,车间积极组织协调,在消除装置低负荷运行存在的安全风险同时,实行内部优化挖潜,用氢气替代裂解氢降低成本。”第二化肥厂气体联合车间主任耿涛说。

他们积极组织气化炉的低负荷平稳运行,不断优化操作,消除低负荷对催化剂长周期运行的影响。

“优化气化炉烘炉曲线,将烘炉时间由14天多缩短至11天,每小时能节省天然气200立方米。”气体联合车间技术组长郑长山介绍。

气化炉更换炉砖后,该厂通过优化升温曲线,节省烘炉时间6.6天,增效6.3万元。

同时他们还在丁醛精馏塔顶增加流程,将放空气全部回收到碳三系统,回收有效组分,年增效10万元。

该厂还在炼油厂三气分装置停工之际,优化回收二气分装置丙烯约1000吨,增效40万元。

“第二化肥厂将大干80天,决胜四季度,向完成全年效益任务目标全力冲刺。”该厂经理孙雨表示。

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