“怎么样,怎么样?人孔可以打开了吗?塔底的石膏存留量能减少多少呢?”1月10日上午10:30,茂名石化炼油区CFB锅炉2#脱硫塔O米平层人孔门前,热电分部动力一车间设备员刘川眼睛盯着人孔,脸上写满焦急、期盼,他紧张地问身旁一脸严肃的工艺员张华超。
冷烈的寒风把他们的脸吹得通红,可他们全然不顾,只是紧张地搓着冻红的双手,眼睛始终紧紧地盯着人孔,等待着检修人员打开人孔,像是等待高考成绩公布的考生,等待着他们创新的成果。
“打开了。看,塔底的石膏很少,目测只是1#脱硫塔检修时留存的1/5左右,估计仅有十来吨。”人孔打开后,张华超仔细地看了看塔底余料的量,开心地笑了。
“华超,真有你的!”刘川激动地拍了拍张华超的肩膀。
CFB锅炉脱硫反应生成副产品石膏,因生产工艺的原因,脱硫塔内的石膏有一部分会循环沉到塔底,形成固体废料,每次脱硫塔检修,塔底石膏废料的清理是一项费时耗钱的工作。这么多年来,每次检修,脱硫塔底残留的石膏一般有100吨左右,清理的时间一般需要3天,人工费也是一笔不小的开支。
持续攻坚创效是企业长期的一项工作,热电分部鼓励干部员工立足岗位攻坚,争创更多效益。
石膏固废出厂是效益的流失点,要想办法堵住。动力一车间的两个青年技术骨干刘川和张华超联手攻关,想办法减少脱硫塔内石膏的残留量,减少石膏固废的出厂,节省检修费用。
他们深入分析脱硫反应和倒浆操作工艺,判断残留在塔内的石膏都是密度大、流动性差的石膏浆液。两人继续深入研究,想方设法降低浆液密度,增加流动性,从而降低脱硫塔石膏的残留量。
张华超通过分析,决定从优化倒浆操作入手。他打破固有模式,创新思维,将浆液循环泵的停泵液位由5米降低至3.5米,由于有浆液循环泵的循环喷淋作用,增加了石膏的流动性。此外,他还安排在倒浆的过程中适当向脱硫塔内补充新鲜水,有效降低了石膏浆液的密度。
这样的倒浆操作, 2#脱硫塔内的石膏大部分通过管道输送到浆液中存放,循环再利用,最后残留在塔底的石膏仅10吨,相比减少石膏固废出厂90吨,而且仅用了大半天的时间就完成了清理工作,节省了的清理费用约6万元。