近日,齐鲁石化氯碱厂年度报表出炉,去年累计生产聚氯乙烯33.1万吨,提前1个月完成全年工厂利润目标,运行35年来的老装置连续5年实现了产量和效益双突破。
去年以来,氯碱厂咬定全年利润目标不放松,全力推进“百日攻坚创效行动”“持续攻坚创效行动”,抓住产品价格持续上扬的良好势头,围绕优化生产装置灵活排产做大产量,增加外购二氯乙烷提升氯乙烯产量,节能降耗“塑身强体”,装置实现了稳产、高产、创效的目标。
优化生产装置灵活排产做大产量
去年春节疫情突发,造成了企业效益下滑,可是聚氯乙烯产品价格上扬,成为齐鲁石化的盈利点。必须稳定生产装置,根据市场需求,优化生产灵活排产,做大产品总量,实现效益最大化。
他们积极对下游用户调研,开拓高端新用户,收集整理客户资料,做好大客户的走访服务工作。同时该厂与公司计划部和销售储运部联系,协调增加运力,优化排产,满足客户需求
该厂有2套聚氯乙烯装置,他们优化1号聚氯乙烯装置,根据市场要求灵活排产高附加值产品,增产价格高、市场急需的可氯化聚氯乙烯QS-C65牌号和医用专用料S-1000M牌号产品,满足了市场需求。
2号聚氯乙烯装置2019年11月复产后,为尽快生产盈利空间大的产品,他们持续对2号聚氯乙烯装置进行攻关,调整生产配方。压减价格相对便宜的QS-1050P牌号聚氯乙烯产品产量,改产盈利空间大的S-1000牌号聚氯乙烯。
公司化工工艺高级李兆华介绍,2020年,氯碱厂同比增产聚氯乙烯9.2万吨,实现了做大产品总量创效的目标。
增加外购精细操作提产量
氯碱厂2号聚氯乙烯复工后,氯乙烯需求量增加,但是氯乙烯产量受限,2号聚氯乙烯面临吃不饱的窘境,必须在现有氯乙烯产量的基础上,加大二氯乙烷采购量,才能解决这一现状,实现2号聚氯乙烯双线高负荷生产。
2019年12月,外购二氯乙烷项目完工,顺利实现了外购二氯乙烷进厂。二氯乙烷作为生产氯乙烯的优质原料,安全卸车成为重中之重。氯碱厂加强卸车过程重大风险管理,早调会通报当天进厂卸车数量,专业科室每天进行巡查,车间安全管理、技术人员不间断对现场卸车过程进行监管,监护人员全程进行卸车监护,确保卸车过程安全。
氯碱厂氯乙烯车间副主任柳松介绍,现在进口二氯乙烷作为生产氯乙烯的优质原料,已经占到生产氯乙烯总负荷的20%。
设备运行到了四年大检修周期的末期,如果维护不好,就会出现影响稳定运行的影响。他们实行氯碱厂氯乙烯车间与运维中心电气、仪表车间专业管理人员,按层级巡检、做好管辖区域各专业的巡回检查,消除存在的问题。
为确保氯乙烯稳产,他们集思广益,征求、吸纳操作骨干、技术人员的意见建议,制定出了氯乙烯装置长周期稳定运行15项保障措施,特别是针对装置运行末期潜在的风险,紧盯各项工艺指标,合理优化裂解炉运行,氯乙烯装置260单元运行周期达到89天,创历史最长纪录。
去年,氯乙烯产量同比增产6.5万吨,为聚氯乙烯装置提供充足的原料。
节能降耗“塑身强体”
企业生产过程中,能耗的高低直接影响产品的生产成本,决定企业能否可持续发展,员工逐步形成了减少能耗就是创效的意识,节能降耗成效明显。
装置运行稳定,停运时间减少,生产有效时间将会增加,是减少能耗的重要因素。
去年他们为确保装置延长有效运行时间,减少停运次数,在设备管理上下功夫,小缺陷不过夜,大缺陷连轴转,设备问题次数大大减少,有效运行时间得到延长。去年,氯乙烯装置同比停运消缺减少一次,生产有效时间将会增加能耗减少。
烧碱装置是氯碱厂的耗能大户,他们在2019年更换使用寿命到期的离子膜烧碱装置2台电解槽电极的基础上,去年3月、8月相继完成了2个电极更新。升级改造后,烧碱装置蒸汽累计单耗同比下降了16.34千克标油/吨,电累计单耗同比下降了26.86千克标油/吨。
为实现持续节能的目标,该厂加快一次盐水改造进度,10月26日,实现了一次开车成功。新装置运行正常,产出合格盐水。12月1日,运行35年的老装置停运,新、旧装置实现了平稳过度,为持续降低综合能耗提供了条件。
“新建一次盐水项目的投运,电解槽的运行状况大大改善,电解槽直流电耗降低约22千瓦时/吨,离子膜的寿命从2.5年延长至4年,节能效果持续向好。”氯碱厂生产技术科副主任师张先广说。