2月份,齐鲁石化炼油厂紧紧抓住成品油市场盈利黄金期,采取优化产品结构、多产重质船燃、加快船燃出厂等措施,全力增产创效,当月盈利2.79亿元,同比增利4.2亿元,在公司内部排名第一。
优化结构,多产附加值高的产品
长期以来,炼油厂受装置结构、原油品种制约,柴汽比相对较高,由于集团公司成品油新的定价机制,降低了该厂的盈利空间。只有把柴油产量降下来,多产附加值较高的产品,才能提升经济效益。
“为降低柴油产量,厂里多管齐下,克服焦化原料库存较高的生产瓶颈,盯紧第四常减压装置的深拔工作,从源头上减产焦化原料。努力提高第二、第三焦化装置的加工负荷,全力组织防水卷材沥青的生产、出厂工作,同时安排重油加氢装置掺炼焦化原料。”齐鲁石化炼油工艺专家孙立军介绍了具体措施,该厂降低柴油产量主要有2条途径,首先是减少进第三柴油加氢装置的柴油原料,把产生柴油组分的原料改作蜡油组分,经过加氢裂化、催化裂化装置,多产化工轻油、汽油和液化气;其次是提高低硫重质船用燃料油的催化柴油调和比例。“经过厂生产调度科协调,加氢裂化装置原料多掺炼第三常减压装置减一线的油,置进料组分变轻,多产轻质产品,降低柴油产量。另外从分馏塔操作上,降低柴油抽出,增产航煤和尾油,进一步降低柴油产量。”连续重整车间副主任崔宝光说。
催化裂化装置来说是比较优质的原料,像催化裂化的精粮,车间通过反应温度进行三剂活性的调整,能够转化掉80%以上的柴油,整个装置相当于前期液化气收率增加2个%,对催化装置效益提升比较明显。” 催化裂化车间副主任倪维起介绍。
经过不懈努力,该厂1月份柴汽比为0.96;2月份达到了0.95,柴油产量首次低于汽油,柴汽比小于1,实现了零的突破。
调整工艺,多产重质船燃
“船燃是调和产品,用渣油、催化油浆和柴油,船燃出厂相当于催化柴油出厂,这样就解决了柴油销量不好的问题。” 生产调度科副科长杨春剑介绍,2月份船燃价格上涨,边际效益增大。船燃原计划3.5万吨,公司及炼油厂积极与集团公司协调,多争取了0.5万吨。此举增加了公司效益,但也给船燃生产带了更大压力。“将船燃调和作为车间重点工作,春节期间,班组接到船燃调和计划,会第一时间将调和配方、调和分组控制量等情况做好信息沟通,保证船燃一次性调和成功。”第三油品车间技术员张雪雪说。
2月份只有28天,期间还有春节长假,生产任务紧张,但全月完成生产出厂船燃4万多吨,超额完成了公司下达的月度计划,创9个月来的产量新高。
优化装车,加快船燃出厂
由于重质船燃储罐数量有限,制约着船燃的产能,而增加周转率、尽快倒出罐空,对船燃的生产具有重要意义,而船燃出厂就相当于一部分柴油出厂。 “随着船燃二期完成鹤管密封改型,船燃装车实现了全密闭,防溢流设施全部正常投运。”炼油厂沥青车间主任范大安介绍,他们将人工观察控制装车液位改成自动检测控制,有效降低了冒车风险,提高船燃装载率。 同时车间加强装车考核管理,对装车时间、装载率提出明确要求,提高了装车效率。
车间不断优化调整装车人员,制定13小时、15小时和17小时三档新考核指标,以减少船燃装车时间,压缩每个环节时间,提高罐车装载率,达到95%装载率高限。
“3月份,我们将继续优化产品结构,尽量把柴汽比控制合理水平,通过做大原油加工量,抓住时机提高经济效益。”炼油厂副经理胡涛表示。