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安庆石化:从联锁逻辑中“揪”出机泵故障

来源:[互联网]    发布时间:2021-03-30

近日,安庆石化在“百日安全无事故”专项行动中,炼油二部催化区域催化装置三班,盯表认真,分析、判断问题准确,及时发现、处理机泵联轴器对轮螺栓断裂安全隐患的事迹,被同事们传为佳话。

3月18日傍晚,炼油二部中心控制室内,盯表人员正在不断翻看着DCS上的监控画面,“不好!排污降温池液位联锁程序启动,泵811开始双泵向外送水,一定是哪里出现问题啦!”催化装置三班班长黄建徽拍了下桌子说道。他一边迅速和班员们分析起原因,一边向值班的区域主管做了汇报。

在自动化程度越来越高的催化装置里,排污降温池配备了811a、b两台泵向外送水,并将该液位的控制,设置了DCS联锁自动程序,液位高于76%时,811a单泵启动运行,低于26%时,泵自动停止工作;当液位高于88%时,811b启动双泵运行,同时向外送水以降低液位,低于26%时双泵自停。

“是池子的进水量突然增大?单泵送水量不够,液位持续上涨引起?”班长提出自己的分析原因。由于池子进水有锅炉连续排污、定期排污、除氧水安全阀等10多条管线,来水量突增,超过单泵送水量,就会发生两台泵运行的情况。但现场流程高高低低,错综复杂,很难找出具体哪条管线来水出了问题。

赶来的区域主管和班组人员一起,在DCS 上查看液位趋势图,发现曲线上升斜率和之前几乎一样,判断很可能不是进水量增加原因。或许是机泵故障送水量减少导致的,随后副班长汪东正在现场,将控制程序改手动分别对两台泵,进行了单台运行测试,确定了泵811a故障无法送出水进。

在之后检修处理中,检修人员打开泵811a对轮防护罩后,发现是联轴器对轮连接螺栓已全部断裂,电机和泵连接完全脱开。此时该泵运行时,只是电机转动,而泵不转动无法正常输送水。至此,从联锁逻辑中排查出的机泵问题,得到了最终的验证和修复,一起动设备突发故障,在大家共同的努力下,迅速被彻底消除。

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