2月份以来,洛阳石化积极行动,通过各种攻关开展优化工作,取得明显效果。
加氢装置回用净化水
“一旦分析合格,渣油加氢和柴油加氢装置反应部分注水中净化水的流程立即投用。”2月8日,渣油加氢装置工艺工程师韩永青在讨论会上表态。
按照中国石化《炼油工艺防腐管理规定》,临氢装置反应注水回用净化水时,水质分析必达到管理规定里的指标,且回用量不能超过注水量的50%。
为进一步降低水量消耗,公司统一部署,决定回用一部分净化水。炼油二部各临氢装置迅速行动,研讨制定相关调整方案。柴油加氢装置反应部分注水原为除盐水,消耗量为8吨/时。渣油加氢装置反应部分注水为除氧水、自产酸性水、液力透平凝结水,消耗量约为38吨/时,其中除氧水消耗量约为20吨/时,占重比较大。
渣油加氢是新装置,第一次使用净化水。韩永青对方案一审再审,确保无误。柴油加氢装置旧净化水线长期未投用,工程师和小峰及时协调测厚等工作,组织人员冲洗管线内杂质。16日,渣油加氢装置按照18吨/时开始回用净化水,彻底关闭注水罐除氧水补水调节阀。18日,柴油加氢装置按照4吨/时回用净化水。两套装置注水中净化水回用率均达到50%。
通过努力,该部回用净化水22吨/时,实现了水质的循环利用,减少了水量消耗,年节约164万元。
3#溶剂再生装置降低蒸汽消耗
“参照其它同类装置的经验和问题,我们也要做出改变,把蒸汽耗量降下来,想办法把再生塔进料温度提起来。”2月18日,副主任苗小帅在柴油区域交接班会上提出优化思路。
柴油区域技术人员开始摸索,通过施工增加相关保温,将蒸汽进装置各法兰、调节阀、减温减压器、重沸器返塔管线等裸露部位全部加保温处理,减少热量损失;修订工艺卡片,分次、小幅度调整操作,摸索提高富胺液闪蒸罐温度,回收热量,每天优化后看效果;紧盯富胺液、贫胺液、再生塔顶酸性气中硫化氢含量,及下游装置脱硫后物料分析结果,实时调节再生塔底温度,控制贫胺液中硫化氢含量,保证下游各脱硫塔脱硫效果,降低蒸汽耗量。
“经过近半个月的持续调整优化,1.0MPa蒸汽耗量降低约8吨/时。”3月1日,柴油区域班长陈正杰查看DCS趋势后掩饰不住心中的喜悦。
优化后,富胺液闪蒸罐进料换热器热旁路副线全部关闭,贫液出装置热量得以利用,空冷变频开度也同步降低,节省了电耗。富胺液闪蒸罐操作温度由65摄氏度提高至84摄氏度,再生塔进料温度由100.5摄氏度提高至106.5摄氏度,增幅明显;再生塔底重沸器1.0 MPa蒸汽消耗量由30吨/时降低至22吨/时,降幅达到27%,年节约128万元。
重整区域装置降低氮气消耗
“一定要开展压缩机氮气消耗攻关,既要保护设备,又要降低氮气消耗量。”近日,在重整区域周例会上,针对1#重整装置停运后氮气消耗量居高不下的难题,工程师张英哲表示要啃下这个硬骨头。
1#重整装置停运后,反应器里有大量的催化剂,单独充压需要氮气。他们提出利用循环氢压缩机一级密封气泄漏到反应系统流程,间接给反应系统充压,从而省去反应系统单独充压的过程。同时反应系统保压时降低压力,保证系统微正压,减缓泄漏。在保证设备完整保护的前提下,他们将循环氢压缩机干气密封中一、二级密封氮气流量降至最低限度,停用隔离氮气,制定操作要求。
2#重整开工后,该区域针对降低氮气消耗展开多次优化攻关,采取关闭备用机组填料氮气、关小运行机组填料密封氮气手阀、低负荷低差压下将循环氢压缩机主密封氮气更改为工艺气等措施,降低氮气消耗150立方米/时。3月份,为了突破2#重整氮气优化瓶颈,该区域集思广益,利用手阀憋压、流程优化等措施,将石脑油原料罐、分馏塔回流罐补压介质由氮气改为自产干气,降低氮气消耗40立方米/时。
这些措施实行后,1#重整装置氮气耗量由180立方米/时降至49立方米/时,降低了73%;2#重整装置氮气耗量由开工初期818立方米/时降至目前628立方米/时,降低了23%。两套装置共节约氮气321立方米/时,年节约281万元。