今年以来,平煤神马氯碱发展公司氯氢厂各片区分别对本片区所属设备、管道等进行了多项小改小革。小改小革工作的深入推进,在节约生产成本的同时,提高了相关设备的安全系数和设备性能,为确保生产系统安全稳定运行奠定了良好的基础。
氯氢合成是氯碱发展公司安全稳定生产的咽喉,确保氯氢合成工序生产安全稳定运行是氯氢合成片区的重要任务。为解决点炉时氯氢气流量配比不当造成点炉失败的问题,氯氢合成片区针对现有工艺、设备等进行深入思考,积极研究如何能将氯氢气定量配比快速点炉。通过在氯、氢气进炉切断阀前加装DN20小点火阀及孔板直接进入合成炉灯头,通过孔板控制氯、氢气进炉流量,点炉时火把放入合成炉后,只需打开小点火阀,固定流量的氯、氢气配比后进入合成炉稳定燃烧后,抽火把,封炉门,通过DCS控制氯、氢气进炉流量提量,从而实现半自动点炉,与之前手动与自动点炉相比更加稳定,点炉成功率更高,用时更短,系统更加安全,成本更低。
为解决20万吨氯化氢合成酸雾风机吸收水吸收效果差,易产生酸雾蔓延,及产生大量废酸等问题,该厂领导及氯氢合成片区成员想方设法,最终,通过将将酸雾风机吸收水由循环吸收水改为纯水,吸收酸雾后回至纯水罐,用于生产纯酸,降低循环吸收水置换频次,从而减少废酸产出;同时循环水泵平时可停运,仅在开、停车时运行。此项改革,减少了用水用电量及废酸产量,为公司的废酸处置、节约成本做出重大贡献,切实实现了节能降耗,降本增效。
该厂各岗位酸罐、碱罐液位计为玻璃管液位计,不仅价格昂贵,即便加装保护罩也极易损坏,长期使用后老化变黄,液位计显示不清,现场操作观看液位困难。液氯片区利用其它淘汰设备上拆卸下来的磁翻板液位计,经过拆卸、清理、维修磁翻板,将分厂罐体上玻璃管液位计更换PVC管,在将维修后的磁翻板加装到PVC管上,安装浮球,既可方便操作又清晰观看,同时也节约了成本。