茂名石化仪控计量部化工作业区西大班负责化工裂解片区3万余台仪表日常管理,其中阀门2000多台。阀门隐患排查涉及附件及部位多达20多项,存在排查标准不统一、过程不规范,而且数据记录量庞大,重复性工作多造成人力资源紧张、隐患排查整改效率不高。
党员班长金嘉宁针对这一难题,创新思路,利用钉钉工作平台的“番茄表单”,创建了“阀门诊疗计划”,并自掏腰包拓展应用功能,实现了阀门隐患排查信息化、规范化、可视化,解决了这个的老、大、难问题。
一是信息化。现场确认检查部位后,使用防爆手机利用“番茄表单”就能自动生成这个部位的隐患排查数据及分析结论,减少了人工手写、电脑录入和数据统计分析等几项后续工作,不仅大幅提高了工作效率,而且为阀门的完好运行提供数据库支持。
二是规范化。通过统一表格固化排查项目和填写内容,使每一个排查出来的问题都按规范记录。这个规范化的排查内容细致到每一个阀门所涉及到的所有检查项目,一目了然,简单易懂,解决了不同人对不同阀门检查的标准不一问题。
三是可视化。他们实施“挂图作战”,将排查出来的各类问题及处理过程搬上看板,既动态展示隐患排查、整治推进情况,又公示每份“责任田”的责任人,更好地将责任落实到了人头,督促责任人开动脑筋推进问题解决。
“阀门诊疗计划”推行以来,全班共排查并处理各类仪表隐患270多项,发现深层次重大隐患7项。同时,实现了节能降耗,仅仅消除仪表风卡套接头漏风这一个整改项目就节约近200M3/H仪表风。隐患排查与整治效率得到大幅提升,破解了影响阀门隐患排查质量与效率的老大难问题。