齐鲁石化第二化肥厂持续加强“三剂”(催化剂、添加剂、溶助剂)管理,根据生产需求及时优化调整药剂配方指标,同时在药剂管理上做加减法,采取加快催化剂国产化、延长催化剂使用寿命、做好废铑液回收再生等措施,实现降本增效,提高产品竞争力,实现效益最大化。
优化采购 降本增效
“去年,我们厂加快进口三剂国产化增效工作,对三剂采购采取竞标模式,打破一家垄断的局面,提升药剂质量、服务提升,性价比更高。”1月21日,第二化肥厂生产技术科长吴宽亮介绍。
该厂在“三剂”的使用管理上不断创新,在优化成本,保证装置稳定运行前提下,加快进口铑催化剂国产化替代工作,加大催化剂国产工业化应用。和国内的厂家进行合作攻关,做好废铑催化剂的提纯及铑催化剂的加工,开展工业化应用。做好国产化铑催化剂应用数据检测,在2019年完成该剂试用的基础上,2020年国产铑催化剂已在丁辛醇装置进行了补加应用,使用效果较好,实现增效175万元。既降低了采购成本,又打破厂家的垄断,对消除疫情、贸易风险,实现催化剂保供具有战略意义。
优化运行 降低消耗
“为降低‘三剂’使用成本,我们加强工艺控制和现场管理,延长药剂使用寿命,减少更换频次,主动降低产品单耗。”生产技术科副主任师司道朋介绍了该厂如何延长药剂使用周期。
在降低消耗型“三剂”的使用上,优化调整工艺参数,降低消耗型三剂用量,使水煤浆添加剂添加量、灰水分散剂、絮凝剂使用量比计划降低,根据生产负荷情况,降低甲醇、缓蚀剂、液氨及氢氧化钠补加量。根据装置运行状态及产品市场价格、盈利能力情况,优化调整产品结构,及时对装置三苯基膦进行补加调整;根据氧煤比、炉温等参数优化变换催化剂水气比控制,调整水煤浆添加剂用量,加入系数由1.5‰降至1.4‰,半年减少添加剂用量55吨,实现增效8.3万元。优化气体联合装置净化单元低温甲醇洗系统运行,调整甲醇循环量、冷量及循环温度,降低甲醇消耗,加强氨冰机系统优化稳定运行,调节干气密封,合理降低液氨消耗;在丁辛醇和辛醇异丁醛装置,合理调整控制缩合系统的反应条件和温度,降低消耗液碱的量。
回收利用 节约成本
“铑催化剂回收再生将大幅降低该厂丁辛醇、辛醇异丁醛装置运行的催化剂成本。”生产技术科工艺员张冰说。
该厂优化辅材助剂使用,将废铑液回收和铑催化剂再生结合起来,全力做好废铑液回收利用,委托企业将检修卸出的废铑催化剂溶液通过回收提取贵金属后,再加工成新的铑派克催化剂,实现将废铑液回收再生代替购买新剂。
该厂采取优化装填方式、协调催化剂生产厂家提高技术指标性能、操作上加强管理等措施,耐硫变换催化剂的使用寿命已从两年延长到四年,大幅降低了用剂成本。如该厂优化缩减一个更换频次,丁辛醇装置丙烯脱氧剂节约140万、合成气脱氧剂节约253万。
降低单耗增效,控制原料质量,避免毒剂进入造成催化剂失活。控制好蒸发系统温度,避免高温造成催化剂活性下降,降低三苯基膦、铑催化剂消耗,降本增效205万元。
“我们提前谋划,持续在‘三剂’管理上下功夫,消耗指标要有利于生产,服务于生产,同时保证产品质量优质,努力实现效益最大化。”第二化肥厂副经理李佳表示。