近日,胜利油田石油工程技术研究院完井中心实施“快速低成本修井技术”技术,妙手让一口停井六年的井回春。不仅如此,单次打捞周期由原来的6天缩减为2天,极大提高了施工效率。
草27-更平2井是现河采油厂草27区块的一口水平井,该井2014年因井内出砂严重、滤砂管打捞后解卡不成功导致封井至今。针对该井出砂严重、滤砂管损坏、粉细砂固结严重等复杂情况,项目组技术人员认真分析,决定采用“快速低成本修井”工艺进行管内滤砂管打捞施工。该技术将切割和增力打捞作业工序集成为一体,先进行精确定位实施机械切割,再通过可退式打捞工具实施增力打捞。现场共进行割捞一体化作业5次,捞出原井管内滤砂管33米,施工周期较常规切割、增力打捞独立作业缩短三分之二,为有效恢复该井生产打下了基础。
在油田修井领域,直斜井打捞技术都比较成熟,但是对水平井来说,尤其是长达数十上百米的水平段,要把里面横着塞住的管柱竖着拔出来,就有点张飞穿针,无法用力的感觉。事实上,对于水平井水平段内滤砂管打捞之类的作业,就是在世界领域也是一个难题。而且随着油田的不断开发,套损状况日益加剧。胜利油田现有套损井4760口,已经影响到3.27亿吨控制储量的有效动用。
针对油田套损治理技术现状,在前期研究成果的基础上,科研人员研发形成了快速低成本修井技术。该技术创新了修井作业方式,将常规机械修井技术的作用力点由地面转移至井下,采用液压力代替机械力,避免了井筒对地面驱动力的损耗。同时井下定点作业,作业能力提升30%以上,而且采用液压力代替机械力,修井平稳安全可靠。
针对不同的井筒故障类型,目前形成了系列低成本高效修复技术:针对套管变形井,形成液压变径整形技术;针对套管破漏井,形成液压加固补贴技术;针对井下遇卡落物井,形成液压增力打捞技术等等。以上技术采用小修设备即可实施,大大降低了设备费用,同时采用液压修井定点安全作业,一方面提高了作业效率,缩短了作业周期,还大大降低了作业成本。
有人做过这样一个统计:以井深1600米的5寸半套管井为例,在含作业劳务费的情况下,新钻一口水平井需要600万元,新钻直井需要350万元,老井侧钻需要80万元,而老井修复仅需要55万元,由此可看出低成本修井是多么合算。
截至目前,快速低成本修井技术在胜利油田孤岛、孤东、滨南、现河、东辛等开发单位累计实施232井次。与常规修井作业技术相比,因采用小修设备代替大修设备,单井节约作业费15-40万元,作业周期减少6-8天, 取得显著应用效果。